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減溫減壓器運行時系統存在的主要故障及處理

發布時間:2023-12-13 01:26:16瀏覽數:


減溫減壓器運行時系統存在的主要故障及處理   一、支吊架懸空、簡體彎曲原因分析   管道截面上部溫度高于下部溫度,將造成管道軸向彎曲變形,與實際管道的變形理論分析遙遙,說明管道截面上下溫差是導致管道彎曲變形及支吊架脫空的主要原因。   二、焊縫開裂原因分析   管道在熱脹、冷縮及其他位移受約束時所產生的應力稱為二次應力)。允許應力值為52.00MPa[出自于《火力發電廠汽水管道應力計算技術規定》)(SDGJ6—90)。大小頭的小頭處遙遙應力為35.71MPa。由此說明兩點①中間支架懸空,減溫減壓器遙遙應力遙遙標,噴水閥后管道容易產生裂紋;②中間支吊架懸空,在大小頭處的小頭處遙遙應力并不大(遙遙應力合格),支架懸空情況下,管系應力不是該處產生裂紋的主要原因。   三、減溫減壓器截面下部熱應力導致焊縫開裂   管道上下存在較大溫差,尤其在切換某種工況時,再開車時管內可能存在凝結水,高溫蒸汽通過管道使無水的管壁快速升溫,而存水部分管壁溫升較慢,從而造成低溫處較高的軸向拉應力,這種較高的熱應力或熱疲勞是焊縫開裂的主要原因。   四、減溫減壓器對策   1、為了解決滑動支吊架懸空和管道中間隆起的問題,我公司對該系統管道重新進行設計計算及支吊架選型,使支架承載、滑動支架懸空。這樣解決了支吊架懸空間題,改善減溫減壓器的結構應力。  2、簡體增加疏水管線,改善疏水條件。即在支架后增加一個620疏水管,在減溫減壓器暖管及熱備用時開啟該疏水管,從而減小簡體上下溫差,使得各個工況下管道截面的上下溫差得到控制,從而減小管道彎曲,消除焊縫裂紋。  3、優化噴水裝置。原噴水位置在支吊架處,改造后噴水裝置放在減壓閥處。使減溫水與蒸汽混合更均勻,減少溫差。

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